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巴陵石化橡胶部节能“减法”促效益“加法”

摘要巴陵石化合成橡胶事业部以产品链价值增值为导向,在把握市场机遇的同时,优化工艺运行,深化持续改进,做装置节能降耗“减法”文章,促产量及效益“加法”。

巴陵石化合成橡胶事业部以产品链价值增值为导向,在把握市场机遇的同时,优化工艺运行,深化持续改进,做装置节能降耗“减法”文章,促产量及效益“加法”。1至8月,该事业部持续保持盈利势头,仅年产6万吨特种热塑橡胶装置节能降耗挖潜就超过400万元。

该部年产6万吨特种热塑橡胶装置有年产4万吨SIS装置年产2万吨SEBS装置各一套,用水用电量大。SIS车间树立“节能也是创效”理念,实施“节水、节电”持续改进项目。因聚合单元循环水为间歇使用,循环水一度浪费严重。对此,技术人员在研究循环水用量后,和公用工程车间协商,停开一台循环水泵,优化各生产单元操作工艺,提高精制溶剂采出温度,降低聚合单元蒸汽消耗。目前,每吨成品用水量比基准值低306.59立方米,两套装置今年节水价值近190万元,全年可超过300万元。

对于耗电量最大的SEBS装置,SIS车间技术团队运用持改工具,对整套装置用电消耗作全流程分析,发现“装置内搅拌可进一步降低使用时间”、“部分物料可进一步降低循环周期”、“低负荷生产时研磨机效率有继续优化提升空间”等多把挖潜“金钥匙”。在确保设备运行平稳、工艺条件允许的前提下,他们规范岗位操作,适度减少设备运行时间,优化机组运行,大幅降低了SEBS生产电耗,每吨产品电耗同比去年降低230千万时,1至8月节电价值100万元以上。

不仅节能“减法”算盘打得响,提质降耗账也算得细。年初以来,SIS车间紧盯国际领先水平对标,推进关键工序的SEBS加氢工艺优化,通过优化升级自控操作程序,推行标准化操作,确保加氢反应充分,稳定了SEBS产品加氢度,使之达到历史最佳的98%,还缩短了加氢釜外蒸汽升温环节,年降蒸汽价值5万元以上。工艺配方调整后,在稳定提高产品质量的同时,逐步减少了助剂及主剂用量,SEBS产品物耗降低创效已达118万元。

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